2012年,桂林橡機以科技創新引領企業發展,號召全廠各部門本著持續改進,開源節流,降低成本的原則,注重“微創新”工作,成效顯著。截至去年11月底,全廠共完成27個改善項目,為企業節約資金數十萬元。
拋丸室是該廠鉚焊車間的關鍵設備,而拋丸室運行會產生大量鐵砂鐵屑,設備外部線路的原線盒容易被鐵砂打壞。2012年10月份,該廠生產部進行就地取材,廢品利用,將原線盒改造成線槽,加強密封,防止鐵砂進入線槽造成短路,增加了鐵管保護線路。利用廢舊的電氣柜部分完好的部件,通過重新設計、裝配一個新的電氣柜,只用了幾千元便達到了最佳效果,為企業節約了購買全新電氣柜的數萬元的成本。
這幾年,在全廠上下的共同努力下,該廠的WCM/CI企業能力提升已經到了發展階段的第一階段。WCM持續改進取得顯著效果,企業運營管理水平有了很大提高,工作場所環境也有了很大的改善。企業還注重建立完善的人員成長激勵機制,為企業健康快速地發展奠定了良好的基礎。